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小型金矿选矿厂破碎-磨浮生产线技改项目

项目简介

石英脉型金矿为主,原矿品位约3.5g/t。原有生产线采用单一颚破+锤破工艺,破碎粒度粗(P80>25mm),导致后续球磨机处理能力低、电耗高,且尾矿流失严重。为降低碎矿粒度、提高磨矿效率及回收率,矿山决定对破碎及磨浮系统进行技术升级。

该项目为地下开采矿山,日处理原矿约400吨(时产50吨)。客户要求:改造后破碎产品粒度控制在12mm以下,实现“多碎少磨”,同时提高金属回收率。经过对多家方案的综合评估,客户最终采用了我司提供的两段一闭路破碎+球磨+浮选(或磁选) 工艺包,关键破碎设备选用中小型颚式破碎机和圆锥破碎机。

设计方案

 

项目优势

  • “多碎少磨”节能显著

    传统工艺破碎产品粒度高达25mm,球磨机电耗居高不下。本次技改采用两段一闭路破碎,将入磨粒度从25mm降至12mm以下。根据邦德定律,入磨粒度每降低5mm,球磨机处理量可提升15%-20%。实际运行数据:改造后球磨机台时处理量从42吨提高到58吨,吨矿电耗降低18%,每年节约电费超30万元。

  • 回收率提升,直接增效

    针对金矿石嵌布粒度不均匀的特点,升级后的破碎系统减少了过粉碎现象,使有用矿物在解离后更易浮选。浮选作业回收率从原来的82%提升至89%。按年处理12万吨原矿、原矿品位3.5g/t计算,每年多回收黄金约 2.94万克(约合价值140万元以上)。

  • 设备紧凑,投资回报快

    选型全部采用中小型设备,厂房占地面积仅需800㎡,土建成本较大型设备降低40%。同时,GP系列圆锥破碎机采用层压破碎原理,衬板使用寿命比弹簧圆锥破延长30%,减少了停产更换频次。项目总投资约380万元,运行10个月即收回设备投资成本。

  • 操作维护简便,适应性强

    中小型金属矿山普遍存在技术人员不足的问题。本套方案设备结构简单,关键部位(如颚破排料口、圆锥破液压调整)均设计了手动/电动调节方式。客户反馈:2名操作工即可完成整条破碎线的日常维护,备件通用性强(颚板、轧臼壁与市场常见型号通用),采购周期短。

结论

改造完成并投入生产以来,设备运行稳定,各项指标均达到设计目标。破碎段最终产品粒度控制在10-12mm,球磨机磨矿效率大幅提升,金浮选回收率稳定在88%-90%。验证了“颚破+圆锥破”两段破碎工艺在中小型硬岩金属矿中的适用性,破碎比大、产品粒度均匀,为后续磨选创造了理想条件。若未来矿石硬度增高(f>14)或处理量提升至100t/h以上,可将粗碎升级为PE-600×900颚破,中碎升级为GP200圆锥破,并相应增大筛分面积。

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